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熟料拉鏈機脫軌的事故案例分析

熟料拉鏈機脫軌的事故案例分析
事故性質:重大設備事故
事故經過:
   2006年5月15日4:39,當班巡檢工發現拉鏈機掉道緊急停車,熟料拉鏈機脫軌。至4月16日13:24恢復生產。
停機時間及經濟損失:
   此設備事故造成回轉窯停機32.45小時,直接經濟損失0.18萬元。
事故主要原因:
   由于窯的超產運行篦冷機冷卻效果差,篦冷機下料口下紅料致使拉鏈機斗子變形(拉鏈機正常工作在-50~170℃,事故發生前后拉鏈機工作溫度經常在200~300℃之間),滾座與料斗焊接為一體,影響了小輪與軌道的垂直度,致使小輪磨軌道并掉道。在定檢時由于時間緊,沒有小滾支座備件,僅對料斗稍作調整,更換部分嚴重磨損的小輪后就投入生產,導致事故發生。
事故教訓及今后的防范措施
   1.篦冷機尾部增加噴淋裝置,嚴格控制出篦冷機熟料溫度,加強設備的日常維護。
   2.校正頭尾輪,確認平行。
   3.由于鏈條過松摘掉一節鏈條和鏈斗重新調整尾部絲杠張緊程度。
   5.緊急訂購廠家備件更換鏈斗上的滾輪座與滾輪,用拉鋼線的方法效正滾輪與軌道的垂直度。在邊試車邊調整的情況下使設備運轉正常。
事故照片:無?